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高壓清洗機(jī)主要用于各類(lèi)槽體、罐體和管道等清洗中,由于需要長(zhǎng)時(shí)間工作導(dǎo)致高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔部位容易出現(xiàn)密封失效問(wèn)題,導(dǎo)致缸體泄漏,無(wú)法正常使用。經(jīng)過(guò)分析數(shù)據(jù),進(jìn)水腔密封失效原因主要有兩點(diǎn),一、是推力密封塊密封部位和進(jìn)水腔配合部位的磨損;二、是O型密封圈不起作用;zui終造成密封失效、進(jìn)水腔中的水由間隙處外溢。下面主要介紹一些關(guān)于高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問(wèn)題的解決方案。
1、改變密封部位
鑒于推力密封塊的密封部位和進(jìn)水腔的配合部位均出現(xiàn)了不同程度的磨損,為了zui大限度地消除二者間的磨損間隙,我公司技術(shù)人員遂決定適當(dāng)改變推力密封塊與進(jìn)水腔的配合及密封部位。具體做法是將推力密封塊的上端部用車(chē)床切去5mm,使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時(shí),推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應(yīng)上移了5mm,可以改善密封效果。
2、單環(huán)密封改為雙環(huán)密封
進(jìn)水腔下部推力密封塊部位的密封原來(lái)采用單道O型環(huán)密封。為了增加密封的可靠性,我們?cè)谠芊猸h(huán)槽的下部約6mm處,用車(chē)床加工出一道相同的密封環(huán)槽,然后裝入相同型號(hào)的O型密封圈后再進(jìn)行裝配。這樣,將單環(huán)密封變?yōu)殡p環(huán)密封,大大提高了進(jìn)水腔密封的有效性和可靠性。
3、進(jìn)水腔磨損部位的修復(fù)
為了有效消除推力密封塊與進(jìn)水腔之間的配合間隙,我們對(duì)進(jìn)水腔的磨損部位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)某叽缧迯?fù),即在裝配推力密封塊之前,先用清洗劑對(duì)進(jìn)水腔內(nèi)壁磨損較嚴(yán)重區(qū)域除垢,然后用專(zhuān)業(yè)修補(bǔ)劑均勻涂抹約1.5mm厚度,隨后在60~80℃的溫度下固化24h,Z后人工用420#砂紙邊打磨邊測(cè)量,直至腔體尺寸和公差配合等符合規(guī)定要求。另外,清洗、裝配、試車(chē)(推力密封塊磨損部分也可按此方法修復(fù))。
綜上所述,只要嚴(yán)格按照上述處理方法,高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問(wèn)題一定可以得到有效修復(fù),從而大大改善密封效果。